一.問題提出 電力市場化改革對機組的調(diào)峰能力提出了較高的要求,近年來,隨著電網(wǎng)峰谷差不斷加大,各電廠調(diào)峰任務(wù)日益加劇。我廠#3鍋爐在電網(wǎng)低谷時,需要在35MW至33MW負荷下長時間運行。廠用電率居高不下,嚴重影響了電廠乃至監(jiān)獄經(jīng)濟的持續(xù)增長。為繼續(xù)保持我廠我獄持續(xù)增長的經(jīng)濟效益,我們必須努力節(jié)能降耗,把生產(chǎn)成本降至最低,實現(xiàn)效益最大化。為此,我們結(jié)合煤質(zhì)和爐膛燃燒情況,經(jīng)過認真分析和計算,認為35MW負荷以下甲送風(fēng)機單獨運行可以滿足正常燃燒需要。在反復(fù)論證和多次實踐的基礎(chǔ)上,大膽提出了在低負荷運行時,甲送風(fēng)機單獨運行的設(shè)想,并迅速付諸實施,取得了明顯效果。 二.具體措施 1.負荷在35MW以下時,保留甲送風(fēng)機單獨運行。當(dāng)負荷高于35MW時,必須啟動乙送風(fēng)機運行,為避免乙送風(fēng)機的頻繁啟停,當(dāng)負荷在35MW以下運行不超過2h時,不得停止乙送風(fēng)機運行。 2.乙送風(fēng)機停運后,必須嚴密關(guān)閉其出入口門。一旦出口門不嚴,風(fēng)機倒轉(zhuǎn),應(yīng)立即通知檢修處理。啟停風(fēng)機時要加強運行調(diào)整,保持燃燒穩(wěn)定。 3.保持合理的一二次風(fēng)配比。爐膛二次風(fēng)量保持在18萬m3/h以上,送風(fēng)機出口風(fēng)壓保持在1.6KPa以上,爐膛出口氧量保證在4-6%范圍內(nèi)。 4.單送風(fēng)機運行前,盡量保持粉倉高粉位。 5.為避免兩臺磨煤機同時運行時搶二次風(fēng)量,單送運行時盡量減少兩臺磨同時運行的時間。單磨運行時,應(yīng)定時切換。 6.保持排粉機出口風(fēng)壓穩(wěn)定在2.5-2.8KPa,盡量提高一次風(fēng)溫(即適當(dāng)提高排粉機入口溫度)。 7.加強燃燒調(diào)整。停運的火嘴要對角且須定期切換,及時適當(dāng)關(guān)小停運火嘴對應(yīng)的一次風(fēng)門。 8.看火孔,檢查孔要及時關(guān)閉,嚴格執(zhí)行吹灰器的使用規(guī)定,勤吹灰、打焦。 9.加強監(jiān)視,精心調(diào)整。低負荷時爐內(nèi)溫度水平低,抗滅火能力差,運行操作人員要集中精力,認真監(jiān)視,精心調(diào)整,配風(fēng)和給粉時要調(diào)節(jié)平穩(wěn)。 三.注意問題 1.煤質(zhì)變差,爐膛結(jié)焦嚴重時,應(yīng)立即停止單風(fēng)機運行方式,保證爐膛燃燒所需的正?諝鈩恿r。 2.空預(yù)器堵塞或泄漏嚴重時,爐膛燃燒風(fēng)量無法保證時,應(yīng)及時停止單風(fēng)機運行方式。 3.甲送風(fēng)機存在設(shè)備安全隱患時(如軸承溫度高、振動大等),不得采取單風(fēng)機運行方式,并做好事故預(yù)想。 4.嚴格監(jiān)視各受熱面兩側(cè)煙溫差,如超過規(guī)定值,應(yīng)及時啟動停運風(fēng)機進行燃燒調(diào)整。防止熱偏差長時間過大,造成設(shè)備損壞。 四.取得效益 1.節(jié)約廠用電。乙送運行時電流為18A,每年停運按800h計算,共可節(jié)約廠用電800×6×18=8.64萬度,折合人民幣約4.32萬元。 2.避免風(fēng)機喘振,利于安全。 3.降低飛灰可燃物含量,降低排煙熱損失,提高鍋爐效率。
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